浇灌“小计小改”种子 开出降本增效遍地花
发布时间:2022-07-20 10:28:37 | 来源:中国网 | 作者: 陈瑶 | 责任编辑:刘生降本无重点,增效无止境。今年以来,汉钢公司轧钢厂轧机装配车间始终坚持以助力轧线达产达效为重点,以“技术革新”为理念,以“打造智慧型车间,培育创新型员工”为主线,不断在“小计小改”上下功夫,促使降本增效结出累累硕果,助力企业高质量发展。
引小“智”改小“技”为轧线排忧解难
“老陈,你的方法很快捷,既帮我们解决了眼前提升链的设备病症,又促使生产顺行并减少了我们的劳动强度,太感谢你了”
“没事!这是我应该做的!服务好轧线,是我们轧机装配车间的主要职责!”
上述场景,是一段来自该厂轧机装配车间技术人员和高线车间维修人员的对话。原来,最近几天由于室内气温持续攀升,高线加热炉前提升链拨叉驱动臂经长期拨动钢坯后,驱动臂盖板频繁“罢工”,加之目前无备件更换,面对紧张的生产节奏高线维修人员心急如焚。
针对此设备故障,轧机装配车间积极制定技改方案,经现场研判,技术人员根据设备的运动原理科学计算出相应参数,并及时对该驱动臂盖板进行了优化处理,当加工改造的盖板在轧线组装后,键槽位置完美闭合,提升链拨叉驱动臂再无故障出现。
作为轧钢厂设备的“后勤兵”,一直以来轧机装配车间将“技改助力生产”视为工作的重心,通过技术骨干在班组培训、管理人员“走出去”取经等方式,不断为员工带来当前设备最佳的维修保养方法。同时车间聚焦提升员工技改方面的积极性,以采取经济奖励为主、纳入评优评先和晋升标准之中为辅两种方式,双管齐下让员工主动参与各类技术改造,为轧线生产与降本增效赋予强劲动能。
刀杆发掘“真金”降本增效辟蹊径
“由于疫情原因,数控辊环车床专用刀杆无法正常发货,咱们磨床人员要做好心里准备,想办法应对当前困局!”近几日,疫情阻断了轧机装配车间磨床班部分备件供货渠道,造成了生产需要但班组无法供应的尴尬窘境。
面对现实问题,该班组成员毫不气馁、积极另辟蹊径,经过多次讨论研究最终决定在报废刀杆中来发掘“真金”。按着这个思路,在技术人员的努力下,经过废旧刀杆改造制作,确保了数控辊环车床的正常加工,避免了刀杆缺失而造成的生产影响。截至目前,此刀杆已完成2件,按照数控特种刀具市场价每件5000元计算,为公司节约成本10000元,并且刀杆工装可以长期反复使用,按照正常消耗计算,全年节约刀具成本20万元以上。
内外科显神通转变方法解难题
自6月份以来,面对生产节奏加快和气温升高两方面因素,轧钢厂棒线车间轧机备件问题逐渐凸现出来,一方面因更换规格的频率增多,轧机频繁使用后机帽和轴承座的调整装置产生了一定的间隙;另一方面,轧机的关键部件磨损消耗较大。
面对迫在眉睫需要解决的两项问题,轧机装配车间深感责任重大,车间管理层迅速召集棒线维修与装配等“内外科”负责人进行专题研讨,并在第一时间确定相关解决方案,即将报废的350、450、550三种规格的铜压盖分别加工成1-2mm等不同厚度的铜垫片,当预装工在维修调整装置拉杆时,根据不同轧机间隙大小程度选择相应厚度的铜垫片进行添加。
目前,小小改造后通过轧线试验对比分析及实践检验,在生产过程中轧机各方向受力均匀,不仅有效解决了轧机弹跳问题,延长了使用寿命与降低了堆钢的机率,也大幅度减少人员的劳动强度,提升了轧线的作业率和成材率,达到了保障轧线顺利生产和降本增效的目的。(陕钢集团汉钢公司 陈瑶)